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石灰石破碎機軸承發(fā)熱與松動的原因與處理

2021-01-04

周建中 劉曉曄 孫金龍

(常山南方水泥有限公司)

某水泥公司一5000t/d生產(chǎn)線,2009年4月開始生產(chǎn),配套石灰石單段錘式破碎機,型號PCF2022,Z大入料粒度1000mm×1000mm×1500mm,出料粒度≤70mm(90%),臺時產(chǎn)量800t/h。該石灰石單段錘式破碎機軸承與退卸套及轉(zhuǎn)子軸間配合易出現(xiàn)松動,軸承刷圈;自由端(非傳動端)軸承因發(fā)熱損壞,每年要更換兩套。本文分析其存在的這些問題和介紹處理辦法,并闡述現(xiàn)場安裝技術要求。

一、存在的問題

PCF2022破碎機轉(zhuǎn)子示意圖見圖1。其在運行中主要存在如下問題:

圖1 轉(zhuǎn)子裝配示意圖

(1)軸承與退卸套及轉(zhuǎn)子軸間配合出現(xiàn)松動,軸承刷圈。

(2)破碎機轉(zhuǎn)子兩套軸承溫度常年在85℃左右,特別到夏季,軸承必須用壓縮空氣進行冷卻降溫,甚至需要在皮帶輪端軸承座上外加冷卻水進行降溫,才能保持正常生產(chǎn)。自由端(非傳動端)軸承因發(fā)熱損壞,每年要更換兩套。

二、軸承刷圈、松動的原因及解決方法

2.1 軸承出現(xiàn)刷圈、松動的原因

軸承出現(xiàn)刷圈、松動的原因主要是現(xiàn)場安裝沒有達到技術要求、軸承預緊力不足造成的。

破碎機轉(zhuǎn)子軸承型號:24172ECCK30J/C3/W33,軸承是帶圓錐孔雙列向心球面滾子軸承,內(nèi)孔錐度1:30,配合退卸套型號:AOH24172,安裝在圓柱軸上(見圖2)。

圖2 轉(zhuǎn)子軸承安裝示意圖

2.2 軸承安裝的技術要求

(1)安裝前先要測量軸承的原始游隙,軸承內(nèi)徑355~400mm,C3系列軸承原始游隙為0.40~0.52mm(徑向游隙);測量時要將外圈轉(zhuǎn)動數(shù)圈,必須確定內(nèi)外圈和滾子組的中心線彼此重疊。測量原始游隙時,游隙在外圈與Z高的滾子之間,測量后做好記錄。

(2)帶圓錐孔的軸承多為過盈配合安裝。過盈量可以通過測量徑向游隙減量或退卸套在軸向位移量來確定(見表1)。

表1 軸承安裝后游隙的變化

軸承在安裝過程中,測量的方法有兩種:

種方法是測量退卸套在軸頸上的軸向推進距離。

第二種方法是測量游隙減量,使用塞尺來測量安裝前后的徑向游隙變化。

安裝過程中測量游隙要注意:當轉(zhuǎn)子軸被千斤頂頂起測量游隙時,游隙在外圈與Z低的滾子之間;當千斤頂松開,轉(zhuǎn)子軸放下時,軸承游隙在外圈與Z高的滾子之間。

每次測量都應選擇比游隙Z低值略薄的塞尺片,然后選用一個稍厚的塞尺片來反復測量,直到塞尺片在移動時感覺到一定阻力,此時測量所得為軸承游隙。

2.3 軸承的安裝實例

軸承的退卸套有兩種形式:一種是退卸套不帶油孔;另一種是退卸套端面帶兩個油孔。

2.3.1不帶油孔退卸套的軸承安裝

2016年9月14日,發(fā)現(xiàn)皮帶輪端的軸承刷圈,現(xiàn)場更換軸承。從庫內(nèi)領出軸承后,測量原始游隙為0.5mm。對照表1中數(shù)據(jù),軸承安裝后,游隙應控制在0.5-(0.17~0.32)mm=0.33~0.18mm。

由于現(xiàn)場人員是次安裝皮帶輪端的軸承,沒有經(jīng)驗,軸承與退卸套放置到位后,用銅棒敲擊退卸套的方法對軸承進行預緊,由于軸伸過長,安裝空間受限,軸承預緊很難達到要求。

根據(jù)現(xiàn)場實際情況,決定加工一個專用工具。測量皮帶輪端軸承到軸頭的距離,退卸套位置的軸徑,安排加工一個Φ345mm×Φ365mm×850mm的套管,套管其中一端用20mm鋼板做一個法蘭焊堵;把套管套到軸上,用舊的破碎機錘軸吊起,兩人撞擊套管(見圖3)。

圖3 皮帶輪端軸承的安裝

通過多次撞擊,多次測量軸承游隙,Z后控制軸承安裝游隙在0.30mm。

2.3.2 帶油孔退卸套的軸承安裝

為解決內(nèi)孔帶錐度的大型軸承的安裝,軸承生產(chǎn)廠在退卸套上設計了兩個油孔,一個油孔與退卸套的外壁環(huán)形油槽相通,一個與退卸套的內(nèi)壁環(huán)形油槽相通(見圖4)。

圖4 帶油孔的退卸套

帶油孔的退卸套,軸承在安裝時相對容易得多(見圖5)。

圖5 帶油孔退卸套的軸承安裝

利用退卸套上的兩個孔,接兩根油管到液壓油泵箱(電動、手動都可以),通過油壓使得軸承內(nèi)圈膨脹一定的量,邊打壓邊用千斤頂(32t)往里頂,測量軸承的軸向位移量或軸承的游隙減量達到表1中的技術要求即可。

2.3.3 采用液壓螺母安裝軸承

采用液壓螺母對軸承進行安裝的方法如下:

將液壓螺母反裝,新加工一件軸套,固定在軸頭(見圖6),通過手動油泵加載,將退卸套安裝在軸承內(nèi),邊打壓邊測量軸?的軸向位移量或軸承的游隙減量達到表1中的技術要求即可。

圖6 液壓螺母安裝軸承示意圖

三、軸承發(fā)熱的分析及解決方法

3.1軸承發(fā)熱的原因分析

軸承發(fā)熱的原因有很多,有可能安裝存在不足,也可能是潤滑不足。軸承發(fā)熱,可首先排查潤滑上是不是出了問題。轉(zhuǎn)?軸承采用潤滑脂潤滑,潤滑脂牌號為美孚EP2,通過分析現(xiàn)場潤滑油的使用量、油質(zhì)等,排除了因潤滑原因引起的軸承發(fā)熱。

打開自由端軸承外側(cè)端蓋檢查,測量軸承外圈到軸承座側(cè)面的距離是26.3mm,測量軸承端蓋止口的長度是30mm。

計算轉(zhuǎn)子軸的熱脹量:兩端軸承中心距3400mm,工作Z大溫度差100℃,普通碳鋼的線脹系數(shù)1.2×10-5mm/℃;則膨脹量為4.08mm(3400mm×80℃×1.2×10-5mm/℃)。

石灰石破碎機在正常工作時,轉(zhuǎn)子軸的熱脹量近4.08mm。轉(zhuǎn)子在運行時,軸承溫度逐漸上升,轉(zhuǎn)子軸也會伸長,自由端軸承會隨溫度變化而產(chǎn)生軸向位移??紤]到裝配尺寸等誤差,在轉(zhuǎn)子的安裝過程中,自由端軸承外側(cè)端蓋止口到軸承外圈應預留大約10mm的間距,才能保證轉(zhuǎn)子軸在正常生產(chǎn)過程中的熱膨脹,否則軸承會因受軸向力而發(fā)熱升溫,長時間運行,軸承會損壞。

Z終得出結論,現(xiàn)場因安裝原因,造成自由端軸承游動間隙不夠,是導致軸承長時間高溫運行的根本原因。

3.2 軸承發(fā)熱問題的解決

解決方法有兩種:一是把軸承端蓋止口上車床切削去除10mm;二是加墊片將軸承端蓋外移。根據(jù)現(xiàn)場情況,采取第二種方法,用舊的膠帶做了一個10mm墊圈,裝在自由端軸承外端蓋與軸承座之間,保證轉(zhuǎn)子在工作中有足夠的膨脹量。

四、結束語

設備發(fā)生不正常情況,大多是沒有按照技術規(guī)范正解安裝造成的。只要找準原因,通過技術培訓,有針對性地采取技術措施,問題就會迎刃而解。

該公司石灰石破碎機,通過正確地安裝與嚴格參數(shù)控制,開機生產(chǎn)后,自由端軸承工作溫度穩(wěn)定在56℃,皮帶輪端軸承溫度穩(wěn)定在68℃,軸承發(fā)熱、刷圈、松動等問題得到徹底解決。強調(diào)一下,拆卸、安裝軸承需專用的液壓螺母,不可隨意選用替代工具。

來源:《新世紀水泥導報》2018年02期

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