孫連杰
(淄博齊魯比歐西氣體有限責(zé)任公司)
摘 要:介紹齊魯比歐西KDON-45000/30000型空分設(shè)備在事故跳車時,發(fā)生的一起膨脹機(jī)軸承損壞事故。分析事故發(fā)生的原因和采取的處理措施及其效果,闡述為避免類似事故再次發(fā)生的對策。
1 膨脹機(jī)設(shè)計參數(shù)
淄博齊魯比歐西有限責(zé)任公司新建KDON-45000/30000型空分設(shè)備,于2008年10月底完成整套空分設(shè)備試車,11月初開始試運(yùn)行,2009年4-5月停車檢修。自2009年5月16日檢修后開車至今,已穩(wěn)定運(yùn)行三年時間。
膨脹機(jī)為引進(jìn)產(chǎn)品,型號為ETB210MS,其設(shè)計參數(shù)見表1。
2 軸承損壞過程和現(xiàn)象
某年11月19日03:34,因電網(wǎng)晃電,導(dǎo)致液氧泵停車,進(jìn)入高壓板翅式換熱器的冷量驟減,引起高壓板翅式換熱器溫度升高,膨脹端進(jìn)口溫度升高(Z高至-80.4℃),膨脹機(jī)進(jìn)口壓力升高(Z高至4.47MPa)。03:36膨脹機(jī)增壓端進(jìn)口壓力2.84MPa(設(shè)計壓力2.74MPa),出口壓力4.52MPa(設(shè)計壓力4.25MPa)。03:38膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到Z高值(23306r/min),但未跳車(轉(zhuǎn)速跳車值為26335r/min),隨后相關(guān)參數(shù)均下降。
03:53膨脹端徑向軸承溫度突然從57.88℃上升至197.3℃,轉(zhuǎn)速為19771r/min,膨脹機(jī)因溫度高而聯(lián)鎖停車(跳車值110℃),期間徑向軸承溫度Z高上升至206.04℃。膨脹端止推軸承溫度突然從62.03℃上升至95.97℃,轉(zhuǎn)速5879r/min。在此期間,回油油溫從43.36℃下降至42.81℃、油壓維持在289kPa,微有波動。
11月20日17:36和19:52,兩次啟動膨脹機(jī),均因膨脹端軸振動值高而聯(lián)鎖停車(振動值分別為48.79μm和48.45μm,聯(lián)鎖跳車值48μm),只能加溫檢修膨脹機(jī)。拆檢后發(fā)現(xiàn)膨脹端徑向軸承磨損嚴(yán)重,止推軸承磨損稍輕一點(diǎn)。更換徑向軸承和止推軸承后膨脹機(jī)開車正常。
3 軸承損壞原因分析
3.1軸承與軸的間隙在低溫狀態(tài)下過小
由于對于軸承的溫度監(jiān)測只有瓦塊的溫度監(jiān)測而沒有軸承座溫度的監(jiān)測,即使是在軸承瓦塊的溫度達(dá)到允許開機(jī)溫度時,軸承座的溫度低也會造成間隙過小。在實際運(yùn)行中,經(jīng)過監(jiān)測發(fā)現(xiàn)間隙壓力比膨脹端密封氣壓力高20kPa,而設(shè)計運(yùn)行條件應(yīng)為密封氣壓力比間隙壓力高5090kPa。在用密封氣減壓閥輸出壓力為0.051MPa,而實際膨脹端的間隙壓力為1.55MPa(設(shè)計值為1.66MPa),不能有效地密封而隔絕來自冷端的冷量。由于密封氣壓力與間隙壓力出現(xiàn)負(fù)壓差,冷量傳遞至軸承座上,使整個軸承收緊、軸承間隙變小,Z終導(dǎo)致軸承損壞。膨脹機(jī)工藝流程如圖1所示。
在膨脹機(jī)開、停車時,轉(zhuǎn)子振動大造成迷宮密封間隙增大,膨脹端的冷量泄漏增大,造成膨脹端密封氣壓力小于間隙壓力,膨脹端的冷量泄漏,引起泄漏氣管道結(jié)霜,如果溫度低于-29℃,易使碳鋼管道低溫脆斷。如果冷量傳遞給潤滑油,引起潤滑油性能下降,流動性差和油膜形成不好,造成潤滑失效,Z終引起膨脹端軸承損壞。
3.2低溫氣體泄漏,使?jié)櫥宛ざ认陆?/p>
由于迷宮密封間隙大和密封氣壓力低,低溫氣體泄漏至軸承處,造成潤滑油黏度持續(xù)下降,當(dāng)下降到極限值時,從量變到質(zhì)變,軸承溫度瞬間達(dá)到206℃,軸承燒壞。
4 預(yù)防措施
(1)增設(shè)軸承座溫度測點(diǎn),以解決因軸承座溫度低而使軸承間隙減小的問題。
(2)盡量避免出現(xiàn)膨脹機(jī)緊急跳車狀況。在正常運(yùn)行過程中,膨脹機(jī)一旦發(fā)生事故跳車,應(yīng)迅速關(guān)閉膨脹機(jī)增壓端和膨脹端的出、入口閥,控制室及時調(diào)整高壓板翅式換熱器的負(fù)荷,控制膨脹機(jī)進(jìn)口溫度高于-120℃;打開增壓端后冷卻器導(dǎo)淋閥,檢查是否有水排出;同時準(zhǔn)備加熱膨脹機(jī)。
(3)在ITCC系統(tǒng)上增加膨脹機(jī)進(jìn)口壓力波動的高報警聯(lián)鎖,如果壓力波動超過0.25MPa/min,立即降低膨脹機(jī)負(fù)荷,及時調(diào)整工況,避免在喘振區(qū)滯留。
(4)為進(jìn)一步提高膨脹端進(jìn)口溫度的控制有效性,增加進(jìn)口溫度低報警信號(-120℃)和低聯(lián)鎖跳車功能(-130℃)。如果出現(xiàn)進(jìn)口溫度低且操作人員調(diào)整未果的情況,能夠及時強(qiáng)制膨脹機(jī)跳車,阻止燒瓦事故發(fā)生。將膨脹端軸承溫度高聯(lián)鎖跳車值由110℃改為90℃。
(5)膨脹機(jī)在冷啟動時,泄漏氣排放溫度必須高于0℃,如低于0℃,則進(jìn)行加溫處理。嚴(yán)格監(jiān)測膨脹端溫度,保證軸承箱(不僅僅是油溫)溫度高于20℃。
(6)膨脹機(jī)導(dǎo)氣時嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行,緩慢打開進(jìn)口閥,使升壓速率低于0.2MPa/min。待均壓后,方能完全打?進(jìn)口閥,避免出現(xiàn)膨脹機(jī)倒轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。
(7)將間隙壓力PI64225、密封氣壓力PI64226、間隙和密封氣壓差PDCV64227的監(jiān)控點(diǎn)由現(xiàn)場引至ITCC系統(tǒng)。膨脹機(jī)在冷啟動時,檢查膨脹側(cè)密封氣壓力要大于間隙壓力,如不能滿足要求,及時調(diào)整密封氣減壓閥的輸出壓力。故障發(fā)生后,更換減壓閥解決了間隙壓力和密封氣反差的問題,并調(diào)節(jié)到設(shè)計值(5090kPa)。
5 結(jié)束語
通過對膨脹機(jī)的軸承座增設(shè)溫度測點(diǎn)、更換密封氣減壓閥和實施嚴(yán)格的冷態(tài)開車操作規(guī)程后,膨脹機(jī)近年來又經(jīng)歷了三次類似情況下的突然跳車和冷態(tài)開車的考驗,各運(yùn)行參數(shù)正常,各項指標(biāo)均在設(shè)計范圍內(nèi),為生產(chǎn)穩(wěn)定和獲取較高的經(jīng)濟(jì)效益做出了積極貢獻(xiàn)。
(來源:深冷技術(shù))