李萬林 李天印
(方城縣宛北水泥有限責任公司,河南方城 473200)
我公司二線是4500t/d熟料生產(chǎn)線。生料制備采用LGM4521Ⅱ型立磨,臺時產(chǎn)量在350~370t/h,其選粉機主軸是采用傳統(tǒng)的轉子軸套結構,上下共3套軸承,軸承套外邊涂一層25mm厚的耐磨陶瓷,一方面是防止軸套的磨損,另一方面起到隔熱作用。
但是這樣的設計存在一定問題:
(1)原設計是在軸承套外邊涂一層25mm厚的耐磨陶瓷,雖然有效減少了主軸套的磨損,起到隔熱作用,但是軸承同樣無法散熱;
(2)在實際運行中主軸軸承的散熱問題突出,連續(xù)運行時主軸承溫度高(一般在70~95 ℃),造成立磨頻繁的跳停保護,致使生產(chǎn)受到嚴重影響。
針對以上問題,我們采用在主軸套外面加一個冷風套的方式,利用外面的冷風給軸承套內的軸承降溫,冷風套(外面增加隔熱耐磨層)的進口開在立磨選粉機頂部平板上,用管子插入冷風套底部,冷風首先冷卻下面溫度較高的軸承,再冷卻上部軸承。出風口在選粉機內部,靠立磨自身的負壓將外面的冷風吸進冷風套內并采用S形折流進風方式使主軸承的溫度得到了降低,從而使問題得到了解決,改造前后示意圖見圖1。
圖1 軸承降溫改造
改造后,生料磨系統(tǒng)的產(chǎn)量得到了穩(wěn)定,立磨連續(xù)運轉,主軸承的溫度始終在65~75 ℃之間,徹底解決了生料立磨主軸承溫度高的問題。
來源:《水泥》2020年第3期