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挖掘機空調(diào)壓縮機早期磨損原因及解決方法

2018-01-09
  故障現(xiàn)象
  某型20t級挖掘機銷售到市場后,部分該型挖掘機在使用200h內(nèi)出現(xiàn)了空調(diào)壓縮機卡滯、V形膠帶異常損壞等故障。拆解故障空調(diào)壓縮機后發(fā)現(xiàn),其斜盤磨損、驅(qū)動軸偏磨。檢查V形膠帶輪邊緣有磨損痕跡。有些V形膠帶因與膠帶輪摩擦而斷裂。空調(diào)壓縮機故障部位如圖1所示。
  故障排查
  對損壞的零件分析后認(rèn)為,空調(diào)壓縮機及V形膠帶發(fā)生故障的原因主要有以下6種:一是空調(diào)壓縮機存在質(zhì)量問題,二是V形膠帶存在質(zhì)量問題;三是空調(diào)壓縮機安裝方法有問題;四是空調(diào)壓縮機支架制作質(zhì)量不合格,五是V形膠帶張緊力過大,六是空調(diào)壓縮機支架設(shè)計尺寸有問題。我們從這6個方面進行了排查。
  01 排查空調(diào)壓縮機質(zhì)量
  此款挖掘機使用的是國內(nèi)知名公司生產(chǎn)的空調(diào)壓縮機,且是其成熟產(chǎn)品。該公司根據(jù)空調(diào)壓縮機序列號進行反向排查,同批次生產(chǎn)的其他空調(diào)壓縮機安裝在別的機械上,沒有出現(xiàn)此類故障;在汽車及卡車上使用超過了10萬套,也未出現(xiàn)過類似故障,由此判定該空調(diào)壓縮機質(zhì)量沒有問題。
  02 排查V形膠帶質(zhì)量
  此款挖掘機空調(diào)壓縮機所用的V形膠帶為A型膠帶,對同批次采購的V形膠帶隨機挑取10件,按GB/T1171-2006一般傳動用普通V形膠帶檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行了硬度、強度、尺寸偏差和壽命等相關(guān)性能檢驗,檢驗結(jié)果合格,由此判定空調(diào)壓縮機V形膠帶滿足使用要求。
  03 排查V形膠帶張緊力
  根據(jù)空調(diào)使用保養(yǎng)手冊要求,V形膠帶裝配的張緊力為392~588N。隨機抽取10臺新裝配的該款挖掘機,按照圖2所示操作方法,使用V形膠帶張力計測量V形膠帶的張緊力。測量結(jié)果表明,所裝配V形膠帶的張緊力均符合要求。由此排除V形膠帶張緊力過大的可能。
  04 排查空調(diào)壓縮機支架制作質(zhì)量
  在庫房隨機抽取10套空調(diào)壓縮機支架,測量相關(guān)尺寸全部符合設(shè)計圖紙要求。對出現(xiàn)此類故障挖掘機上的空調(diào)壓縮機支架進行了測量,也符合圖紙要求,可以排除空調(diào)壓縮機支架存在制作質(zhì)量問題。
  05 排查空調(diào)壓縮機支架設(shè)計尺寸
  根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)要求,需要保證空調(diào)壓縮機膠帶輪與發(fā)動機膠帶輪軸線平行、輪寬中心平面應(yīng)重合,傾斜角的正切值tanθ不超過6/1000,如圖3所示。該款挖掘機空調(diào)壓縮機V形膠帶輪與發(fā)動機V形膠帶輪軸線平行,軸線距離d為376mm,其安裝尺寸鏈及公差如圖4所示。按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求,軸線距離d為376mm時,2個膠帶輪輪寬中心平面極限偏差為2.26mm。我們對安裝尺寸鏈及公差計算后發(fā)現(xiàn),該空調(diào)壓縮機膠帶輪與發(fā)動機膠帶輪輪寬中心平面極限偏差為3.8mm,超出國家標(biāo)準(zhǔn)要求。如果安裝膠帶輪時傾角處于極限偏差,會造成V形膠帶斷裂或空調(diào)壓縮機驅(qū)動軸受到軸向力產(chǎn)生偏磨。

  06 排查空調(diào)壓縮機安裝方法
  為了使空調(diào)壓縮機V形膠帶安裝后滿足要求,空調(diào)壓縮機V形膠帶輪與發(fā)動機V形膠帶輪輪寬中心平面偏差應(yīng)小于2mm,如果超出允許范圍,需要通過調(diào)整支架或增加墊片進行調(diào)整。
  通過對故障挖掘機進行現(xiàn)場測量,發(fā)現(xiàn)空調(diào)壓縮機膠帶輪與發(fā)動機膠帶輪輪寬中心平面的偏差平均為3mm,已超出國家標(biāo)準(zhǔn)要求。由于調(diào)整空調(diào)壓縮機安裝支架會增加裝配難度,使裝配工時延長。而裝配時疏忽檢查或調(diào)整,也會導(dǎo)致皮帶輪輪槽中心平面度超出允許范圍。
  理論計算和現(xiàn)場測量結(jié)果表明,空調(diào)壓縮機安裝時膠帶輪輪寬中心平面重合度超出允許范圍,這是引起空調(diào)壓縮機卡滯和V形膠帶磨損斷裂等故障的主要原因。
  解決方法及效果
  首先,在設(shè)計空調(diào)壓縮機支架時控制尺寸鏈的公差尺寸,在設(shè)計階段使空調(diào)壓縮機膠帶輪與發(fā)動機膠帶輪輪寬中心平面偏差控制在2mm以內(nèi),為此我們采用了以下3個方法:一是提高空調(diào)壓縮機支架焊接精度,以減小形位公差值。二是提高空調(diào)壓縮機支架螺栓孔的位置精度,以保證空調(diào)壓縮機膠帶輪與發(fā)動機膠帶輪平行;三是縮小安裝螺栓與螺栓孔的間隙,以縮小安裝誤差。
  通過實施以上解決方法,保證了2個膠帶輪輪寬中心平面重合度偏差,滿足了國家標(biāo)準(zhǔn)要求,不需要裝配人員調(diào)整空調(diào)壓縮機安裝支架,降低了裝配難度減少了裝配工時。
  截止目前,改進后的空調(diào)壓縮機支架在市場已有500多臺的市場保有量,工作時間超過3000h的高出80%,均未出現(xiàn)此類似問題。由以上故障可以看出,空調(diào)壓縮機設(shè)計和裝配時,空調(diào)壓縮機膠帶輪與發(fā)動機膠帶輪寬中心平面重合度非常重要,如果不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,可能會引起空調(diào)壓縮機卡滯及V帶磨損斷裂等故障。
本文摘自《工程機械與維修》2017第11期
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